造粒塔排气中尿素粉尘含量过高不仅影响企业环保达标,更不利于产品质量提高。中国石油宁夏石化公司生产小颗粒尿素的化肥装置,由于采用的是自然通风塔式造粒,造粒塔顶部排气中含有大量的尿素粉尘,严重影响厂区和周围环境。
为了降低粉尘含量,公司在2010年11月利用停车检修的机会,通过技改加装了造粒塔粉尘回收系统。然而,系统投运半年以来,尿素一部工艺技术组QC小组成员却发现效果并不理想,达不到国家和银川市环保部门规定的排放50毫克/立方米的指标。
在得知国内几家企业通过技改,粉尘含量都达到了国家排放标准这一信息后,QC小组实地走访了鲁西化工第八化肥厂、河南心连心化肥有限公司等6家企业,在借鉴几家企业的成功经验并结合自身情况的基础上,QC小组通过对12项要因逐一排查,终于确定了技改方案。
为了有效剔除吸收液中含有的杂质,QC小组设计出在水膜喷头前加装滤网并定期清理的方案,解决了水膜喷头堵塞的问题;针对循环吸收液温度低导致粉尘含量增加的难题,QC小组通过给吸收液循环槽增加加热蒸汽管线的办法,保证循环吸收液温度在30℃以上。此外,经过更换吸收液循环泵进口管线这一措施,小组实现了循环泵出口压力稳定在1.3MPa的目标。
统计数据显示,技改后企业造粒塔排气中的尿素粉尘含量下降到33.3毫克/立方米 ,在达到了国家的环保要求的同时还实现年回收尿素462.13吨,按市场平均价1800元/吨计算,折合经济效益约83万元。